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一、安全管理
1949年以前,明远电气公司对发电生产没有具体的安全管理措施。1951年,该公司在检查一起全面停电事故的同时,结合学习外地经验,着手草拟安全负责制和交班制。1952年,又制订发电生产运行操作规程,并组织锅炉、汽机、电气三个分场,开展百日安全无事故竞赛活动。
1959年,芜湖电业局贯彻水利电力部颁发的《电力工业技术管理法规》,加强安全生产,明远发电厂成立演习小组,每月中旬反事故演习一次。严格执行“三交两查”(即交生产、交安全、交操作、查设备、查记录)的交接班制、“三多”(即多听、多看、多检查)巡回检查制和监护操作制等。1962年,芜湖发电厂又对全厂现行的21种规程全面修订,重新建立全厂性的管理制度7种。对四个生产车间任命了专职技安员,在34个专业班组选拔了兼职安全员,全厂形成三级安全管理网,并随之成立了安全考试委员会。每年定期进行安全考试,发给安全合格证,督促全厂职工学习和执行电业安全规程。是年,还开始了每年1—2次的安全大检查,查思想、查设备、查制度、查缺陷。1964年,4台1.2万千瓦发电机组陆续投产,又制订各种规程33种,绘制生产系统挂图45张。并结合系统挂图,对新设备命名编号,进行现场标志。至此,形成了一整套比较系统的安全管理制度。随着制度健全和安全管理加强,发电事故大幅度下降,由1959年的41次下降到1964年的2次。发电生产于1964年,创191天无事故安全运行记录。1966年“文化大革命”开始,正常的安全生产秩序被打乱,在极“左”思潮影响下,各项安全管理制度被破除,安全生产处于无政府状态,事故又再度上升。1971年,发电设备都搞超铭牌运行,设备健康水平明显下降,主设备完好率只有50%,辅助设备完好率只有29%。1972年,贯彻水电部(72)水电字第146号文件《关于加强安全生产的通知》,全厂又对设备进行恢复性整修,并做到修一台,保一台,使主设备完好率再次回升到87%,辅助设备完好率再次回升到70%。为修好管好设备,1973年恢复建立设备台帐制度,每季对设备进行评级,在提高主设备健康水平的同时,辅助设备完好率始终保持在98%以上。对每次事故做到“三不放过”,即事故原因不清不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。到1985年,安全记录不断刷新,其中1983年实现连续安全发电550天无事故,安全生产稳步发展。
二、技术改造
1949年以前,明远电气公司对发电设备很少进行技术改造,以致锅炉因给水不合要求,造成严重腐蚀和积垢,影响出力与效率。1950年,该公司对锅炉的水管、过热器管、联箱进行了彻底更换,又增加铸铁省煤器,使锅炉达到额定出力,效率提高10%。对汽轮机更换全部隔板,叶片予以补齐,恢复了铭牌出力。汽轮机原无抽汽装置,在无电源情况下,汽机启动需大量对空排汽;汽机在凝结器正压情况下启动,既影响叶片安全,也浪费蒸汽,且噪音严重;在技术人员和工人的配合下,自制抽汽装置,提高了安全启动的可靠性,减少了汽耗。凝结器循环水,原从西陶塘取水,热水又排回西陶塘,进水口和排水口只相距40米,温差小,影响凝结器效率。1954年,该公司遂将循环水的出水口改道入东陶塘,既保证了电厂发电,又使循环水进出口距离由40米增长到300米,增大了循环水的温差,提高了凝结器的真空度,厂用电率由7.85%下降到4.45%。
1958年,芜湖发电厂简易发电。汽机房无屋顶,固定端与扩建端周围未砌墙砖封闭,雨大漏雨,冬季刮风,仪表损坏严重,又有十多处与东方纸版厂联系在一起,管理极不方便,直接威胁安全生产,因此技术改造多忙于安全生产上的填平补齐。1962年6月,4#机组的汽轮机大修。第一次揭缸,发现转向导叶环结构不良,无止口,受热后向内收缩,造成寇蒂斯第二级叶片磨损,随将转子及导向叶环送往上海汽轮机厂修复。1963年6月,大修检查3#机组的汽轮机,发现主汽门进汽侧的法兰颈部有裂纹,长度为法兰圆周的1/4,裂口为0.8毫米,高低压缸及隔板汽封比原用的偏小,下汽缸底部既无纵向定位销,也无固定螺丝。于是当年送往上海汽轮机厂焊补修复。这两台汽轮机的末级叶片,经现场频率测定均不合格,留作缺陷处理。在制造厂家对两台汽轮机转子和部件修理期间,吴天海通过计算提出由电网供电,以异步方式启动,成功地把2台6000千瓦发电机改为调相运行,向系统输送无功4587万度,对提高电网电压,保证系统稳定起到了一定作用。1970年,贯彻水电部会议精神,开展技术革新与技术革命,超铭牌发电,一厂变一厂半。11月,大修3#、4#机组的汽轮机,将调速门扩散器喉部的直径由44毫米扩大到49毫米,并加装喷嘴;对调速级增装导向叶10片,扩大除氧器容积9.6立方米;并对发电机的转子轴心打孔,直径为45毫米,深度为3.5毫米;安装一台蒸汽制冷设备,将常温冷却水降至7℃,再通入转子轴心,把单机出力由6000千瓦提高到7000~7500千瓦。5#~8#机采取同样措施,将1.2万千瓦铭牌出力提高到1.8~1.85万千瓦。但长期超负荷运行,增加了汽轮机的热强度,使电气设备绝缘老化,机组使用寿命降低。1975年,按水电部通知要求,将超铭牌机组恢复原样。此间,燃烧煤种改变,造成设备健康水平下降。原装E—44中速磨煤机不能适应煤种改变,轴流吸风机严重磨损,每隔3个月更换一次风机叶轮,每隔半年更换一次磨环。1977年,该厂临时检修达80次,设备年利用小时数只有5718小时,少发电1亿度。1978年,将5#锅炉的中速磨煤机改为钢球磨煤机,将7#、8#锅炉的E—44中速磨煤机与排粉机分开。1979年,将6#锅炉中速磨煤机改为钢球磨煤机,排粉机改为高效风机。同时将6#、7#、8#锅炉的轴流吸风机改为离心吸风机,6#锅炉的除尘器改为多旋风子干式除尘器,这些改造项目完成后,设备年利用小时提高到7710小时,并且风机改进后,每台锅炉每年节电5.4万度,排粉机改为高速风机,每年节电30万度,中速磨煤机与排粉机分开,每台锅炉每年节电84万度。1980年,由5#~8#锅炉向3#、4#机组送汽,每年节省标准煤4500吨。1981年li月,锅炉快速启动成功,每次点火节约柴油800公斤。是年,化学分场袁大华,还将水处理系统由阴离子交换的生产流程改为浮动床,并设计一套伞形骨架式的出水装置,使水处理的酸碱消耗降低一半,每年节约烧碱183吨,节省费用2800元。
芜湖发电厂历年安全统计表
表1


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